通过计算采气增产量和对现气源含水量在线监测,发现要想达到安全输气的要求,在不扩容现有干燥器的基础上,必须将
分子筛干燥器总吸附容量提高3%~5%,才不会发生分子筛床层被水“穿透”的事故口]。水“穿透”分子筛床层的诱因有2个:①分子筛自身吸水性能低,或耐温性能差,即几次活化后吸水性能大幅降低;②上游“游离水”没有完全脱除,造成分子筛干燥器进气水含量超标,分子筛提前失效口]。根据装置干燥器定容这一实际情况,上海绿强新材料有限公司将4A球形分子筛在不改变产品吸水能力的前提下,将产品堆比重从0.66 g/mL提高到0.70g/mL,相当于每1m3干燥器分子筛的填充量至少增加了20%,相应1m3的吸附容量至少增加了20%。选用不同堆比重分子筛的条件下,干燥器单位体积的吸附容量见表1。
由表1可知,通过对分子筛干燥剂的改进,可将原体积干燥器扩容,每立方米体积可以多吸附气态水28。6 kg,相当于每个处理周期可以多处理天然气约1.3×104 rn3。这一改进使天然气处理厂顺利完成扩产增效。
选用新分子筛时,不仅考察其水吸附能力,而且还要考察其耐温性能。经多次活化测试后发现新选的4A球形分子筛耐温性能稳定,高温活化10次后吸水能力能够稳定在原吸附总量的70%~75%。投入装置使用2 a以来,该产品仍稳定地保持着75%的吸附性能,这也是保证干燥器吸附总容量的必要条件。